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燃煤電廠脫硫廢水屬于間斷性排水,受煤質(zhì)和工藝補充水等的影響,水質(zhì)波動較大,主要表現(xiàn)為成分復(fù)雜、高腐蝕性、高含鹽量、回用困難等特點,成為制約電廠脫硫廢水零排放的關(guān)鍵因素。
國電漢川電廠通過全膜法脫硫廢水處理系統(tǒng)建設(shè)實施表明,采用“管式超濾膜(TUF)+特殊流道反滲透(SCRO)+碟管式反滲透(DTRO)+MVR蒸發(fā)結(jié)晶”的工藝可完全滿足現(xiàn)行的脫硫廢水零排放要求,結(jié)晶鹽達到工業(yè)鹽標(biāo)準(zhǔn)可外銷,實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟。該工藝對火電廠脫硫廢水零排放項目的實施有極大的借鑒意義。
全膜法脫硫廢水“零排放”工程是公司根據(jù)國家環(huán)保政策的發(fā)展方向和水污染治理要求而實施的環(huán)保科技創(chuàng)新項目,代表著火電廠脫硫廢水“零排放”的發(fā)展方向,是火電廠加快落實深度節(jié)水和“廢污水零排放”的必然選擇。
全膜法脫硫廢水“零排放”工程是解決公司全廠六臺機組脫硫廢水去向和資源回收利用的的必然選擇。
全膜法脫硫廢水“零排放”工程是降低當(dāng)前已投運火電廠脫硫廢水“零排放”高額投資與高運行費用的一種新的技術(shù)途徑。
2.1技術(shù)原理
采用“管式超濾膜軟化+納濾膜分鹽+高壓反滲透膜濃縮+MVR蒸發(fā)結(jié)晶”全膜法工藝技術(shù)路線,將脫硫廢水進行軟化、分鹽、濃縮減量,較終蒸發(fā)結(jié)晶制鹽,達到“零排放”的目的。
管式超濾膜軟化:向廢水中投加石灰、氫氧化鈉和碳酸鈉,經(jīng)反應(yīng)后由管式超濾膜過濾,基本去除廢水中的硬度,防止后續(xù)反滲透膜結(jié)垢。
納濾膜分鹽:預(yù)處理軟化后的廢水經(jīng)納濾膜處理后,將廢水中的一價離子和二價離子進行分離,產(chǎn)水中成分主要為氯化鈉,為蒸發(fā)結(jié)晶高純度工業(yè)鹽奠定基礎(chǔ)。
高壓反滲透膜濃縮:采用高壓反滲透膜對納濾膜產(chǎn)水進行濃縮減量,淡水回用,濃水進蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng),大大降低廢水蒸發(fā)量,節(jié)約能耗。
MVR蒸發(fā)結(jié)晶:采用機械蒸汽壓縮再循環(huán)蒸發(fā)結(jié)晶(MVR)技術(shù)將膜濃縮后的廢水進行蒸發(fā)結(jié)晶,生產(chǎn)工業(yè)鹽。
2.2工程建設(shè)的主要做法
2.2.1技術(shù)方案的選擇
2.2.1.1國內(nèi)目前投運的技術(shù)方案情況
火電廠脫硫廢水以前設(shè)計均為達標(biāo)外排或作為煤場、灰場的噴淋用水,近幾年隨著國家環(huán)保政策的日趨嚴(yán)格,零排放逐漸成了必然選擇。目前國內(nèi)在運行的脫硫廢水零排放工程有廣東河源電廠、華能長興電廠、廣東山水恒益電廠等幾家電廠,采用的工藝基本是預(yù)處理軟化、膜濃縮、蒸發(fā)結(jié)晶這三個單元當(dāng)中兩個或者三個組合。從各家運行的情況來看,普遍存在建設(shè)費用和運行費用高、結(jié)晶鹽是雜鹽等問題。
2.2.1.2本工程的方案選擇
我司脫硫廢水“零排放”項目于2015年2月啟動,為了保證項目工藝路線科學(xué)合理,實現(xiàn)科技創(chuàng)新,脫硫廢水“零排放”的各項技術(shù)指標(biāo)達到行業(yè)新的標(biāo)準(zhǔn)。公司成立了技術(shù)攻關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組,會同中南電力設(shè)計院、北京朗新明公司經(jīng)過多次調(diào)查研究、技術(shù)收資、方案論證和方案比選,對設(shè)備與工藝系統(tǒng)逐步進行了完善。
在總結(jié)國內(nèi)火電廠現(xiàn)有脫硫廢水“零排放”工程優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上并結(jié)合我司脫硫廢水中試結(jié)果,較終確定了本工程采用了“預(yù)處理軟化+膜分鹽+膜濃縮+MVR蒸發(fā)結(jié)晶”的工藝路線,具體流程見“圖2-1工藝流程圖”。該工藝路線采用了全膜法技術(shù)實現(xiàn)了對脫硫廢水的軟化、分鹽、濃縮和蒸發(fā)結(jié)晶,獲得了純度很高的產(chǎn)品水和工業(yè)氯化鈉,在降低工程造價和運行費用的同時也解決了雜鹽難以處置的問題。
2.2.2主要設(shè)備選型
2.2.2.1設(shè)備選型特點
本工程涉及的設(shè)備較多,按系統(tǒng)劃分主要有預(yù)處理軟化設(shè)備、膜處理設(shè)備、蒸發(fā)結(jié)晶設(shè)備、污泥處理設(shè)備等。設(shè)備選型時遵循成熟可靠、適應(yīng)性強的原則,結(jié)合中試效果,積極穩(wěn)妥的使用新技術(shù)、新產(chǎn)品,主要有以下幾個特點:
1)在國內(nèi)脫硫廢水零排放項目中首次使用管式超濾膜作預(yù)處理軟化設(shè)備。管式超濾膜具有通量高、耐磨性能好、耐化學(xué)清洗能力強等特點,可充分截留化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的各類顆粒物,出水SDI和硬度很低,完全滿足反滲透膜的進水要求,可取代傳統(tǒng)的沉淀池、過濾器和超濾。
2)在國內(nèi)脫硫廢水零排放項目中首次使用鹽分離膜將軟化系統(tǒng)產(chǎn)水進行一、二價離子分離,經(jīng)過鹽分離膜的處理之后,產(chǎn)水中的鹽分基本以氯化鈉為主,非常有利于提高蒸發(fā)結(jié)晶器的穩(wěn)定運行和提高結(jié)晶鹽的純度。
3)廢水濃縮膜選用了針對高鹽廢水開發(fā)的新型抗污染反滲透膜,該膜為美國陶氏化學(xué)公司開發(fā)的較新產(chǎn)品,流道寬,抗污染能力強,操作壓力極低、皮實耐用,可以在pH1-13的范圍內(nèi)實施強烈的化學(xué)清洗,非常適用于高鹽廢水的濃縮處理。
4)MVR蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)采用進口品牌Swenson的工藝包,核心設(shè)備均為進口產(chǎn)品,性能優(yōu)越,保證了系統(tǒng)運行工況達到設(shè)計要求。
2.2.2.2設(shè)備選型注意事項
1)進口設(shè)備交貨期較長,容易拖延工程建設(shè)進度,某些設(shè)備若國產(chǎn)性能與進口性能比較接近時可優(yōu)先考慮國產(chǎn)設(shè)備,交貨期短,造價便宜。
2)脫硫廢水污泥主要以硫酸鈣、碳酸鈣等化學(xué)污泥為主,粘性大,脫水性差。國內(nèi)現(xiàn)有脫硫廢水項目中經(jīng)常使用的國產(chǎn)板框壓濾機占地大、故障率高、泥餅含水率高,難以滿足脫硫廢水污泥脫水要求。本項目采用了進口安德里茨品牌高壓板框機,運行穩(wěn)定可靠。
2.2.3設(shè)計經(jīng)驗教訓(xùn)
2.2.3.1平面布局設(shè)計
脫硫廢水零排放處理系統(tǒng)比較復(fù)雜,涉及到的介質(zhì)有廢水、污泥、蒸汽、鹽,運行環(huán)境比較惡劣。在平面布置時需根據(jù)各子系統(tǒng)功能進行合理布局,盡量減少污泥、濃鹽水的長距離輸送,降低堵塞和腐蝕的風(fēng)險。
2.2.3.2管道材質(zhì)的選擇
脫硫廢水中氯離子含量很高,腐蝕性較強,輸送管材選擇非常重要。通常可用于輸送脫硫廢水的管材主要有三種,即:鋼襯塑管道、雙相鋼管道、塑料管道。鋼襯塑管道內(nèi)壁耐腐蝕,外表面容易銹蝕;雙相鋼管道雖然耐氯離子性能優(yōu)越,但材料費和施工費昂貴;塑料管道耐腐蝕能力強,易安裝,故本工程中輸送低壓脫硫廢水時大量使用了塑料管道,并根據(jù)室內(nèi)外使用環(huán)境狀況,分別選用了HDPE管和UPVC管。
2.2.3.3應(yīng)急預(yù)案設(shè)計
無論預(yù)處理做的如何完善,蒸發(fā)器在運行一段時間后仍然會結(jié)垢,需要清洗除垢。在此過程中前端濃縮廢水和結(jié)晶器中料液需妥善儲存,不能外排。本工程設(shè)置了的事故應(yīng)急池和高含鹽廢水貯存池,滿足蒸發(fā)器檢修和事故時應(yīng)急要求。
2.2.4施工調(diào)試經(jīng)驗介紹
2.2.4.1本工程施工場地狹小,施工現(xiàn)場不具備加工條件,工程土建、安裝加工全部在規(guī)劃好的組合場進行,加工好后轉(zhuǎn)運至現(xiàn)場安裝,保證了施工現(xiàn)場的安全和文明施工。
2.2.4.2脫硫廢水深度處理廢水收集池、膜處理車間的梁、柱結(jié)構(gòu)采用了清水混凝土技術(shù),實現(xiàn)了混凝土外觀線條齊整、表面光滑、色澤均勻的良好觀感。
2.2.4.3為創(chuàng)精品工程,項目部先后編制了“脫硫廢水深度處理工程精細化管理實施細則”、“脫硫廢水深度處理工程施工防止質(zhì)量通病”等保質(zhì)量細則和規(guī)定,同時,在質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和施工工藝上加強管理,推行工程樣板引路。設(shè)立樣板展示廳,陳列管道焊接、電纜敷設(shè)等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)樣板,建立嚴(yán)格的樣板引路管理制度,樣板經(jīng)驗收合格、并掌握了施工工藝后方可實施,為工程創(chuàng)優(yōu)提供了的質(zhì)量保障。
2.2.4.4在膜車間上部結(jié)構(gòu)施工之前和蒸發(fā)器鋼架吊裝之前,零米層形成永臨結(jié)合的毛地面交付安裝,實現(xiàn)了“先地下后地上、先土建后安裝”的措施,保證了施工現(xiàn)場的潔凈化。
2.2.4.5脫硫廢水深度處理系統(tǒng)為高含鹽腐蝕區(qū)域,為了防止設(shè)備及系統(tǒng)管道的腐蝕,本工程采用了大量的防腐材料,如2507、HDPE、UPVC的管道設(shè)備和玻璃鋼材質(zhì)的電纜橋架等,為后續(xù)設(shè)備的健康穩(wěn)定運行創(chuàng)造了良好的運行條件。
2.2.4.6在工程建設(shè)過程中持續(xù)開展設(shè)計優(yōu)化,將初步設(shè)計的優(yōu)化成果落實在設(shè)備選型和施工圖之中,同時實施了施工工藝優(yōu)化、區(qū)域細化設(shè)計、電纜及橋架優(yōu)化設(shè)計、小管道布置三維設(shè)計等,為工程高標(biāo)準(zhǔn)施工提供了技術(shù)保障。
2.2.4.7工程實行P6進度計劃管理。通過項目整體資源配置,集中匯總后將作業(yè)任務(wù)合理分解至每個作業(yè)班組。按照節(jié)點要求嚴(yán)格考核作業(yè)項的完成情況,有效促進了工程整體進度,大大提高了單位作業(yè)項的時效性。
2.2.4.8針對脫硫廢水深度處理系統(tǒng)高含鹽水的腐蝕特性,為了防止系統(tǒng)調(diào)試階段的跑冒滴漏給設(shè)備造成腐蝕,開始階段采用工業(yè)水對系統(tǒng)試機、單系統(tǒng)缺陷消除、跑冒滴漏處理等步驟,對整套系統(tǒng)分專業(yè)分步驟的進行了分部試運,在整套系統(tǒng)分部試運全部正常后,啟動整系統(tǒng)的連鎖調(diào)試。進一步驗證整套系統(tǒng)的邏輯步序的完整性和可靠性。
2.2.4.9執(zhí)行文件包制度是本工程中作為試運管理中非常成功的一項創(chuàng)新舉措。在本工程的質(zhì)量控制過程中執(zhí)行“分部試運、整套啟動試運調(diào)試文件包管理制度”。通過此制度的執(zhí)行,規(guī)范了文件包責(zé)任單位的行為,明確了責(zé)任,強調(diào)了過程控制;使建立文件包的系統(tǒng)試運完整性大大得到加強;文件包中所需要的各項材料在實際試運中都得到了逐一落實;缺陷率降至較低;文件資料齊全。
系統(tǒng)投用以來,設(shè)備系統(tǒng)運行正常,膜濃縮系統(tǒng)回收率效果良好,廢水總體回收率穩(wěn)定在82%以上,處理36t/h脫硫廢水,進入蒸發(fā)器的濃縮液5-6t/h,減少了廢水蒸發(fā)量,節(jié)能效果明顯。澄清池產(chǎn)生的污泥主要成份為硫酸鈣為主,性質(zhì)同原有脫硫石膏,經(jīng)污泥脫水后混入石膏。管式超濾所產(chǎn)生的污泥主要成分為碳酸鈣,含固率5%左右,這部分污泥回收利用,作為脫硫系統(tǒng)的脫硫劑。結(jié)晶鹽達到精制工業(yè)鹽一級標(biāo)準(zhǔn),用于鹽化工企業(yè)原料,實現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟,變廢為寶。
3.1運行效果
工程投運后達到了預(yù)期效果。脫硫?qū)嶋H水質(zhì)情況如下表,在這種水質(zhì)情況下,預(yù)處理軟化效果、膜濃縮系統(tǒng)回收率、蒸發(fā)結(jié)晶鹽品質(zhì)均達到了設(shè)計值。系統(tǒng)處理能力達到了36t/h。
3.1.1預(yù)處理軟化效果
經(jīng)過近幾個月穩(wěn)定運行后,管式超濾原水和產(chǎn)水對比如圖3-1所示??梢钥闯鲇疫呍|(zhì)濁度較高,水中懸浮物也高,經(jīng)過加藥沉淀,管式超濾膜過濾過后,水質(zhì)清澈,產(chǎn)水水質(zhì)經(jīng)分析如下表,回脫硫系統(tǒng)使用。
經(jīng)預(yù)處理后的出水水質(zhì)分析如下表所示。脫硫廢水經(jīng)過預(yù)處理軟化系統(tǒng)處理后,關(guān)鍵性硬度指標(biāo)鈣、鎂硬度控制在10mg/L以內(nèi),出水硬度降到了非常低的水平,完全滿足膜處理的進水要求,大大降低了膜結(jié)垢風(fēng)險。
經(jīng)過高鹽水反滲透膜(SCRO)初步濃縮過后,濃水和產(chǎn)水水質(zhì)如下表所示,經(jīng)過初步濃縮后,濃水TDS接近6萬mg/L,濃水和產(chǎn)水中的鈣鎂硬度指標(biāo)在正常范圍內(nèi),沒有見明顯異常,產(chǎn)水完全回收利用。
高鹽反滲透(SCRO)的濃水送往高壓反滲透DTRO進行進一步濃縮,投運6個多月來,兩種膜系統(tǒng)壓差未見明顯異常,膜系統(tǒng)污染較小,DTRO的產(chǎn)水TDS在500mg/L以內(nèi)。
3.1.3蒸發(fā)結(jié)晶鹽品質(zhì)良好。結(jié)晶鹽經(jīng)干燥處理后,氯化鈉含量大于99%,含水率小于0.5%,詳見下表:
序號化學(xué)成分含量(%)
結(jié)晶鹽優(yōu)于《GB/T5462-2003工業(yè)鹽》標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的精制工業(yè)鹽一級標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)已銷往孝感市應(yīng)城縣的一家鹽化工企業(yè),實現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟,變廢為寶。
3.2經(jīng)濟效益和社會效益
3.2.1經(jīng)濟效益
年發(fā)電時間按5000h計算,各產(chǎn)品經(jīng)濟效益如下:
預(yù)脫鹽淡水產(chǎn)量34t/h,單價按10元/噸計,年產(chǎn)值170萬元
結(jié)晶鹽產(chǎn)量0.8t/h,單價按300元/噸計,年產(chǎn)值120萬元
污泥石膏產(chǎn)量10t/d,單價按80元/噸計,年產(chǎn)值16.7萬元
減少外排污水量36t/h,排污費單價按1.2元/噸計,年減少排污費支出21.6萬元
減少外排固廢量0.8t/h,固廢單價按500元/噸計,年減少固廢處理費200萬元
合計:528.3萬元
3.2.2社會效益:
脫硫廢水是火電廠廢水的末端,污染性非常大,根據(jù)國家相關(guān)環(huán)保法規(guī)和新建機組環(huán)評要求禁止外排。國電漢川電廠脫硫廢水深度處理工程的建設(shè)突顯了央企社會責(zé)任感,該項目的建成投運杜絕了電廠脫硫廢水外排造成的環(huán)境污染,保護了當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境和水資源,具有重大的示范意義。
通過國電漢川電廠脫硫廢水零排放工程的實施,我們得出如下結(jié)論:
(1)充分驗證了“預(yù)處理軟化+膜濃縮+蒸發(fā)結(jié)晶”的工藝路線是切實可行的;
(2)基本解決了火電廠生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水對周圍環(huán)境造成的不利影響;
(3)將廢水中的氯化鈉蒸發(fā)結(jié)晶成一級工業(yè)鹽,對外銷售,實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟綜合利用;
(4)降低了投資成本,運行成本較低。